Um fabricante OEM de dispositivos de limpeza inteligentes descobriu que seus aspiradores robôs tinham dificuldades ao transitar de pisos duros para carpetes de pelo alto. Os micromotores anteriores careciam de torque suficiente, fazendo com que as escovas laterais travassem quando emaranhadas nas fibras do carpete, acionando desligamentos por sobrecarga. Além disso, a operação contínua de alta corrente causava o superaquecimento da carcaça do motor, comprometendo a estabilidade estrutural da caixa de engrenagens de plástico.
A equipe de engenharia implementou o Motor DC RS-365 12V, aproveitando sua dimensão radial de 27,7 mm para resolver problemas de redundância de energia:
Alta Densidade de Torque: Com uma tensão nominal de 12V, o RS-365 oferece um torque de parada muito superior à série 130/280, garantindo que as escovas laterais mantenham rotação estável para limpeza profunda em carpetes resistentes.
Carcaça Metálica SECC: A carcaça metálica de 27,7 mm x 32,6 mm atua como um dissipador de calor, melhorando significativamente a dissipação de calor em comparação com motores encapsulados em plástico e mantendo as temperaturas abaixo de 40°C durante ciclos de 90 minutos.
Engenharia de Durabilidade: A estrutura interna da escova de carbono é otimizada para suportar picos de energia de ciclos frequentes de partida-parada, estendendo o intervalo geral de manutenção.![]()
| Métricas Chave | Antes | Depois (RS-365) | Evidência |
|---|---|---|---|
| Taxa de Travamento (Carpete) | 15% - 20% | < 0,5% | Teste simulado de carga em carpete |
| Aumento de Temperatura em Carga Máxima | 65°C (Acionado) | 38°C (Estável) | Dados de imagem térmica |
| Ajuste de Instalação | Suporte de 24 mm | Suporte Padrão de 27,7 mm | Folha de dados RS-365 12V |
Conclusão: Após a atualização para o RS-365, o aspirador robô da marca melhorou significativamente sua "capacidade de limpeza em todos os terrenos", reduzindo as taxas de devolução pós-venda em 12% e garantindo a colocação em grandes canais de varejo ocidentais.